








案例:化工厂有机废气处理项目项目背景某中型化工企业主要生产农药中间体,其合成车间排放大量含苯系物和硫化物的有机废气由于废气成分复杂、浓度波动大,传统活性炭吸附法难以稳定达标,且更换成本高企业决定改造为喷淋塔+光氧催化组合工艺。
废气成分及来源废气主要来自以下生产环节:反应釜排气:含苯、甲苯、二甲苯等苯系物溶剂回收不凝气:含二硫化碳(CS₂)、硫醇(RSH)产品干燥尾气:含少量氨气(NH₃)和粉尘废气总风量8,000m³/h,温度40-60℃,非甲烷总烃(NMHC)初始浓度300-500mg/m³,硫化物100-200mg/m³。
处理工艺流程设计采用"预处理+喷淋吸收+深度氧化"组合工艺:预处理段:旋风除尘器去除颗粒物,冷凝器将废气降温至35℃以下喷淋吸收塔:塔体采用PP材质,直径2.2m,高度8.5m吸收液为专用有机溶剂吸收剂(主要成分为环丁砜)。
设置四层喷淋层,喷淋密度8m³/(m²·h)液气比控制在5L/m³,停留时间≥2.5s后处理段:UV光氧催化设备进一步分解残余有机物自动控制系统:包括吸收液浓度监测、自动补液、废气浓度联动调节等最终效果。
系统连续运行三个月后检测结果显示:非甲烷总烃排放浓度 ≤ 50mg/m³(去除率≥90%)苯系物 ≤ 8mg/m³(去除率≥95%)硫化物 ≤ 10mg/m³(去除率≥95%)氨气 ≤ 5mg/m³与传统活性炭吸附法相比,年运行费用降低约40%,且无危废产生。
喷淋塔吸收剂可循环使用半年以上,只需定期补充蒸发损失量返回搜狐,查看更多
